1.淮南丁集煤矿历年的抽采瓦斯纯量平均约为70Nm3/min,其中高浓度瓦斯发电利用量约10Nm3/min,低浓度瓦斯发电利用量约24Nm3/min,剩下的超低浓度瓦斯36Nm3/min得不到利用直接排空。
2.利用蓄热式氧化装置(Regenerative Thermal Oxidizer,RTO)对超低浓度瓦斯中的甲烷进行氧化,其产生的热量除了满足自身的氧化反应用热,还可以有多余热量输出并得到利用。
超低浓度瓦斯氧化-流向变换热反应器(TFRR)原理图
3.丁集煤矿可供应甲烷浓度7%以下的瓦斯纯量约36Nm3/min。依据这一条件,建设两台进风量90000Nm3/h的RTO,进风瓦斯浓度1.2%,可从热氧化室取出的高温烟气量约为23000Nm3/h,温度可达960℃。这部分高温烟气送入烟气余热锅炉生产过热蒸汽,可用来驱动汽轮机组发电和供热。排烟温度按100℃考虑,23000Nm3/h的960℃烟气可提供的热量高达7877kW。单位瓦斯的供热量达26257kJ/Nm3,热效率约为73.2%。
4.为了降低进入RTO的瓦斯浓度至1.2%及以下,为了保证安全,对抽放站抽排的7%以下浓度瓦斯采取了两级掺混设计。一级掺混设在抽放站,通过掺入空气将瓦斯浓度降至3%以下,二级掺混设在RTO,将瓦斯浓度由3%降至1.2%。一、二级掺混设施距离约为500m。
5.和掺混空气相比,掺混煤矿乏风,可以回收额外的瓦斯,对超低浓瓦斯利用是一种有益的补充。在外部条件允许的情况下应优先考虑。丁集煤矿风井距离RTO装置较远,按7%浓度的低浓瓦斯掺0.23%的煤矿乏风计算,经济流速下所需乏风风管直径约2.3m,管径较大,在工业广场内布置较为困难。因此工程实施时考虑就近掺混空气。相对传统的低浓瓦斯细水雾安全输送系统、两相流安全输送系统或喷粉安全输送系统,两级掺混设计降低了瓦斯输送系统的初始投资及运行费用,同时也解决了长距离低浓瓦斯安全输送问题。
6.为了最大限度地利用RTO排烟余热,提高装置热效率,将RTO的低温烟气进行回用。在设计工况下,90000Nm3/h进风的RTO,除高温烟气外,尚有67000Nm3/h低温烟气(厂家资料说明高出进风温度约50℃)从装置排出。将部分低温烟气引入二次掺混装置入口作为配气,既可以代替空气稀释瓦斯浓度,同时也加热了RTO的进风,回收了低温烟气的热能。
7.超低浓瓦斯氧化部分工程建设规模为2×90000Nm3/h瓦斯氧化装置+2×10t/h中温中压烟气余热蒸汽锅炉+1×1MW背压式汽轮发电机组+1×3MW凝汽式汽轮发电机组(后置机),并配套建设超低浓瓦斯掺混系统。此部分工程在满足煤矿蒸汽热负荷的同时,兼顾发电。低温热能利用部分工程对丁集煤矿3台820kW离心式空压机冷却系统和9台600kW低浓瓦斯发电机组缸套水系统进行了改造,建设9×435kW+4×2204kW板换(含备用及保护板换),提取空压机余热和瓦斯发电机组的缸套水余热向煤矿提供洗浴热水。
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